记者从市质监局了解到,近日,市特种设备检测院已完成2011年省质监局下达的160台在用工业锅炉能效测试任务。2009年以来,市特检院每年开展工业锅炉能效免费测试工作,3年来,全市已有近700台在用工业锅炉完成“能效体检”。
据介绍,根据工业锅炉能效测试中发现的症结,市特检院积极帮扶企业分析问题,提出能源合理化利用建议,指导企业运用冷凝水回用、余热利用、分层给煤、燃烧设备改造、变频技术、锅炉水处理等技术,推进在用工业锅炉节能降耗。“700台‘体检’过的锅炉全部整改完成后,每年可节约30万吨的标煤,减少二氧化硫排放量达2500吨。”市特检院副院长石斌说。
“我市印染、植绒企业大多使用有机热载体锅炉,该锅炉烟气排放温度高,热量流失大,环境污染严重。”石斌告诉记者,针对这些特点,市特检院帮扶企业在锅炉上加装余热回收装置,减少了能源浪费和环境污染。目前,已累计帮扶、督促浙江文娜针织有限公司、西江服装后整理(嘉兴)有限公司等锅炉使用单位近200台在用工业锅炉实施节能改造。
去年,嘉兴市金乐染织有限公司有6台锅炉进行了能效测试。检验人员在测试中发现,该企业锅炉容量小、煤渣含碳量高、排烟温度高、电耗大、热效率低下。根据市特检院专家提供的能效分析建议及技术改造方案,该企业投入300多万元购置了3台新锅炉进行改造,并淘汰了原有的5台有机热载体锅炉。目前,该企业在新增两台用热设备的基础上,每天新增蒸汽近50吨,减少标煤近10吨,减少用电量2100千瓦,减少人工近3成。项目改造至今,已节约各类费用近300万元,预计全年可节约能耗成本约450万元。
据测算,锅炉本体内部每结1毫米水垢,整体热效率将下降3%,而且影响到锅炉的安全运行。为此,市特检院还实施“全市新增100台工业锅炉水处理达标”活动,实现锅炉基本无垢运行,提高锅炉水质合格率,实现了节约能源的目标,并减少了因水垢引起的锅炉爆管事故。
“锅炉产生的蒸汽,经生产用热设备后会生成冷凝水,但大部分热电厂、造纸、印染等行业并未对冷凝水回用,而直接作为工业废水排放掉,每年浪费量巨大。”石斌说,今年初以来,市特检院重点加强对热电、造纸、印染等行业冷凝水回用改造工作,检验人员及时帮助企业解决安装冷凝水回用中存在的问题,帮扶近80家企业实施冷凝水回用,节水、节能效果明显。
据悉,目前市特检院正加大对在用锅炉能效偏低企业的整改工作力度,通过科技帮扶,进一步发挥技术优势,积极寻求锅炉节能空间,为工业锅炉节能降耗工作提供了强有力的引导和技术支撑。“我市工业锅炉改造完成后,平均热效率将增加8个百分点。”石斌说。